遷鋼公司於2008年完成了3座轉爐底吹係統改造。目前係統運行狀況良好,效果顯著,每年可實現效益近600萬元。
遷鋼公司轉爐煉鋼采用的是頂底複合吹煉工藝,可以顯著降低鋼水中氧含量和熔渣中TFe含量,提高脫磷效率,同時可以保持吹煉平穩,減少噴濺,有利於降低消耗,為連鑄提供優質鋼水。
遷香蕉国产下载線鋼、汽車用鋼等低碳及超低碳鋼品種的產量不斷增加,低碳品種對鋼水中碳的要求極為嚴格,這對轉爐吹煉過程及終點控製的穩定性提出了更高要求。煉鋼分廠技術人員在鋼鐵研究總院的協助下,通過分析對比國內外先進鋼鐵企業轉爐冶煉複吹工藝,研究轉爐底吹氣體流量、位置對轉爐冶金效果的影響,在進行試驗比對後,決定將3座轉爐底吹槍全部由8支增加到12支,底吹槍直徑也進行了相應的調整,由Φ22mm增加到Φ28mm,並合理布置底吹位置,以提高底吹效果,減少對爐襯的侵蝕。
複吹工藝調整後,提高了底吹效果,優化了低碳鋼的生產工藝,取得了明顯效果。底吹槍由8支增加到12支後,在相同底吹供氣量的情況下,每支底吹槍的流量減小,攪拌麵積增加,熔池攪拌得更加均勻,減輕爐齡後期轉爐增碳,提高鋼水的成分、溫度均勻性;底吹槍孔徑由Φ22mm增加到Φ28mm,同樣的起源壓力下,氣體的流量可調性增加,底吹供氣強度的調節能力增強,更能滿足轉爐雙聯法冶煉超低磷鋼的需要;優化後的複吹,使鋼液中的碳-氧反應更加接近平衡,降低了鋼水的氧化性和終渣TFe含量,提高了鋼水的質量,降低脫氧劑的消耗量,提高合金的收得率,降低鋼鐵料消耗,滿足了汽車用鋼及管線鋼的開發和生產的需要,為低碳、超低碳品種的開發創造了更加有利的條件。